分析6S搖床代替選金機(jī)械
這里說的是利用6S搖床來代替重砂選金機(jī)械,重砂的密度約為2.4t/m3,粒度一般在3mm以下,屬于中、細(xì)粒級(jí)類型,平均粒徑約為0.4mm。長春黃金研究院對(duì)其試樣,分別采用溜槽、跳汰機(jī)及溜槽和跳汰機(jī)組合的三種流程進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果發(fā)現(xiàn)組合流程的選別指標(biāo)最佳,砂金回收率高達(dá)96.05%??紤]下船重砂經(jīng)采金船三段跳汰機(jī)流程選別后,巖上選廠只用選金機(jī)械搖床分選即可。
由于重砂不能自流、管道轉(zhuǎn)彎處堵礦嚴(yán)原,將原設(shè)計(jì)的分級(jí)脫水后的粗選精礦再精選,以及粗選中礦再掃選的兩段選別流程,改造為粗、精、掃選逐級(jí)進(jìn)行的三段自流選別工藝,選金機(jī)械仍采用傳統(tǒng)的6S搖床。
經(jīng)多年生產(chǎn)實(shí)踐證明,改進(jìn)后的工藝流程及其設(shè)備仍存在諸多弊端:
1、入選礦砂未經(jīng)嚴(yán)格地分級(jí),造成粗中夾細(xì)、細(xì)中夾粗時(shí)細(xì)粒和粗粒金的損失;
2、對(duì)不同的選別作業(yè)使用同一規(guī)格型號(hào)的6S搖床不能適應(yīng)相應(yīng)的礦砂性質(zhì);
3、所用6S搖床共48根來復(fù)條,均系木竹材質(zhì),水浸易腐,經(jīng)常斷損,經(jīng)多次補(bǔ)換后易造成釘孔松動(dòng),透水后使床面翹裂變形;
4、呈橫向排布的來復(fù)條,盡管可阻滯入選后礦砂,但未能很好控制水流,使金及極細(xì)金屬?zèng)_入尾礦中。且排尾速度慢,金在床面停留時(shí)間短,回收率低;
5、床面利用率低,尤其是尖滅線以上的光面區(qū),礦砂無法波及。