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φ900mm×2400mm棒磨機傳動系統(tǒng)的改造
發(fā)布時間:2022-06-14 16:30
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φ900mm×2400mm棒磨機傳動系統(tǒng)的改造

1、改造的必要性

我礦選礦廠4號棒磨機,規(guī)格為φ900mm×2400mm,是選礦廠流水作業(yè)線的關(guān)鍵設(shè)備,該設(shè)備系50年代老設(shè)備,傳動系統(tǒng)落后,事故多且排隊故障時間長,嚴(yán)重影響了正常生產(chǎn)。

該設(shè)備改造前傳動系統(tǒng)主要結(jié)構(gòu)是:整個傳動系統(tǒng)安裝在進(jìn)礦端,由Jo2-81-6,30KW電動機通過小皮帶輪(外徑310mm)帶動大皮帶輪(外徑1230mm)。大皮帶輪與小齒輪共軸,軸徑75mm,軸全長2025mm。大皮帶輪一端和小齒輪兩端共三個滑動軸承,安裝在一條中心線上。

這種傳動系統(tǒng)的主要缺點是:重負(fù)荷啟動困難,啟動時間長;小皮帶輪包角小,影響了機械傳動效率;傳動系統(tǒng)在進(jìn)礦端,大小齒輪會進(jìn)砂,降低了齒輪壽命;小齒輪軸兩端為滑動軸承,檢修時間長;三個滑動軸承沒有公共底盤,安裝難度大,因此迫切需要對此傳動系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造。

我礦從1988年開始,對棒磨機傳動系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改造設(shè)計,1989年12月設(shè)備安裝調(diào)試完畢,1990年1月投入生產(chǎn),截至12月年終檢修前,安全運轉(zhuǎn)6684小時,效果良好。

2、改造后的主要結(jié)構(gòu)及傳動速比

改造后的棒磨機傳動系統(tǒng)主要結(jié)構(gòu)示意圖見圖1。

整個傳動系統(tǒng)安裝在棒磨機出礦端,它主要由圖上部件組成,工作時,由電動機帶動液力偶合器,液力偶合器再帶動主動皮帶輪。液力偶合器直接安裝在電動軸上,主動皮帶輪內(nèi)孔不接觸電動機軸,它是靠端面4個螺釘壓在液力偶合器上。主動皮帶輪通過5根C型三角帶將動力傳至被動皮帶輪。主、被動皮帶輪外徑327mm(受場地限制選用這種安裝形式)。被動皮帶輪安裝在單級圓柱齒輪減速器的變速軸上,在減速器的低速軸上裝有膠板彈性聯(lián)軸器,膠板選用皮帶輸送機皮帶,共6塊。聯(lián)軸器的另一半裝在小齒輪上。小齒輪軸與小齒輪內(nèi)孔配合公稱尺寸和公差配合為φ90jsb/H7。小齒輪軸比改造前直徑增大15mm,增大外徑后增加了強度和穩(wěn)定性,又利于軸承的選擇。小齒輪軸上裝小齒輪,小齒輪模數(shù)為16,小齒輪兩端裝軸承座及滾子軸承,小齒輪再將動力傳至筒身大齒輪。減速器和軸承座同時安裝在公共底盤上,公共底盤分上下兩部分,上部加工有4條梯型槽,減速器和軸承座通過梯型螺栓與底盤聯(lián)接,可根據(jù)安裝要求,減速器和軸承主坐可同時進(jìn)退。下部分與棒磨機后軸承座底部聯(lián)為一體,使傳動系統(tǒng)與筒身底座聯(lián)成整體,始終保持大、小齒輪會中心距。整個結(jié)構(gòu)緊湊,安裝可靠,安裝拆卸方便。

傳動速比的選擇,改造前電機轉(zhuǎn)速為960r/min,皮帶輪傳動速比i1=0.252,齒輪傳動速比i2=0.158,當(dāng)電動機轉(zhuǎn)速n1=960r/min時,筒身轉(zhuǎn)速n出=n1×i1×i2=38.5r/min。

棒磨機改造后,電動機轉(zhuǎn)速為1470r/min,液力偶合器效率0.97,選用6.3速比的減速器替代皮帶輪傳動,小齒輪由原來的14齒增加到15齒,大齒輪仍保留原有的88齒。

3、主要結(jié)構(gòu)設(shè)計和參數(shù)選擇

3.1、液力偶合器,我們選用的限矩型液力偶合器,型號為Y0×D360型。

3.1.1、工作原理:當(dāng)泵輪在原動機帶動下旋轉(zhuǎn)時,其中的工作液體便被泵輪葉片驅(qū)動。在離心力的作用下使液體沿泵輪工作腔的曲面流向渦輪,同時沖擊渦輪葉片,使之帶動從動軸旋轉(zhuǎn),從渦輪流出的液體,也由于離心力的作用,又從渦輪的近軸處流回泵輪,在液力偶合器中泵輪和渦輪之間并無機械聯(lián)系,能量的傳遞完全由工作液體完成。

3.1.2、結(jié)構(gòu):外殼為鋁合金,主要部件由泵輪、渦輪、外殼、輔助室外殼和彈性聯(lián)軸器等組成。

3.1.3、基本參數(shù):當(dāng)輸入轉(zhuǎn)速為1500r/min時,傳遞功率為25~48kw;軸向最大尺寸為182mm,徑向最大尺寸為φ416mm,重量30kg,最大充油量6.3L。

3.1.4、性能,保護(hù)電機,防止過載;提高電機啟動能力,協(xié)調(diào)多機負(fù)荷分配。

3.2、軸承座結(jié)構(gòu),軸承座結(jié)構(gòu)見圖2。

軸承座為了方便拆卸,采用上下對開形式,中心高300mm,材質(zhì)為鑄鋼,為了縮短兩軸承座之間距離,使結(jié)構(gòu)更緊湊,軸承端蓋采用嵌入透蓋和悶蓋,端蓋不需上螺釘,減少了端蓋上螺釘?shù)陌惭b位置,使軸承座到小齒輪位置縮短到最小距離,軸的強度相應(yīng)提高。軸承座內(nèi)裝3617雙列向心球面滾子軸承,滾子軸承額定動負(fù)荷為28000kg。

3.3、電動機,由于電動機直接帶動的液力偶合器轉(zhuǎn)速為1500r/min時,傳遞效率較高;由于改造前電機功率為30kw;由于Y系列電機是全國推行的節(jié)能電機。所以電機型號選用Y200L4極30kw電動機,比改造前原電機體積明顯減小。

3.4、單級圓柱齒輪減速器,減速器為ZDz5-11-1型,當(dāng)轉(zhuǎn)速為1500r/min時,連續(xù)運轉(zhuǎn)傳遞功率為35.1kw,減速器內(nèi)主動齒輪19齒,被動齒輪122齒,速比為6.3,齒斜角9°22,法面模數(shù)3.5,高速軸φ50mm,低速軸φ70mm,中心高300mm,兩軸間中心距250mm。

4、改造前后的效果對比

一年來實踐證明,4號棒磨機技術(shù)改造是成功的,其主要優(yōu)點有:

4.1、減少了事故停車時間,提高了設(shè)備運轉(zhuǎn)率。

棒磨機改造投產(chǎn)后,安全運行一年,獲得了較好的效果,事故停車時間明顯減少,改造前1989年事故停車143小時,改造后1990年同期事故停車16小時,全年減少事故停車127小時,保證了選廠均衡生產(chǎn),減少了停車損失,磨礦設(shè)備運轉(zhuǎn)率創(chuàng)近幾年最好水平。

4.2、延長了主要備件壽命,減少了備件消耗

傳動系統(tǒng)改造后,將原傳動系統(tǒng)配置在排礦端,改善了大、小齒輪的工作條件。原齒輪傳動在進(jìn)礦端,由于礦砂經(jīng)常過量,且又沒有螺旋調(diào)節(jié)礦量,礦砂過量溢出來后堆積在進(jìn)礦端,大、小齒輪經(jīng)常在砂子里面滾,嚴(yán)重影響齒輪壽命。改造前1989年消耗大齒輪1.5個,小齒輪2.5個(齒輪換邊為0.5個)。而設(shè)備經(jīng)過改造后,大齒輪一年消耗0.5個,小齒輪消耗1個,全年節(jié)約1個大齒輪和1.5個小齒輪。大齒輪計劃單價3570元,小齒輪計劃單價416元,年節(jié)約資金4000多元。

4.3、提高了機械傳動效率

傳動系統(tǒng)改造后,機械傳動效率有所提高,過去大,小皮帶輪傳動,由于傳動比值較大,造成小皮帶輪包角太小,嚴(yán)重影響了機械傳動效率。另外小齒輪兩端為滑動軸承,也影響了機械傳動效率,改造前裝2.5噸棒磨棍運行測定電流為45A,改造后相當(dāng)于同等條件測定電流為40A,比原來減少電流5A,全年開動按6684小時計算,可節(jié)電約1.23萬kw.h。

4.4、實現(xiàn)了無負(fù)荷啟動

改造前,棒磨機重負(fù)荷啟動困難,停機時要求筒身進(jìn)入孔轉(zhuǎn)在上面,方便下一次啟動,用電高峰期啟動尤為困難,啟動時間少則10多秒,多則達(dá)50多秒。改造后,安裝了液力偶合器,重負(fù)荷啟動時間不超過10秒,啟動電流由原來的360A下降到300A,設(shè)備啟動時的沖擊與振動明顯降低,實現(xiàn)了棒磨機無負(fù)荷啟動,在用電高峰期啟動,其優(yōu)勢更為明顯。

相關(guān)設(shè)備:節(jié)能球磨機、棒磨機、陶瓷球磨機

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