大型滾動(dòng)主軸承在球磨機(jī)上的應(yīng)用
某礦山的生產(chǎn)規(guī)模為日處理礦石5000t,磨礦工段共9臺(tái)磨機(jī),其中該礦70%的處理量由多臺(tái)MQG2736球磨機(jī)完成,所有MQG2736球磨機(jī)均采用周邊齒輪傳動(dòng)方式,由400KW同步電動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng),該型號(hào)球磨機(jī)的主軸承為滑動(dòng)軸瓦,該部件是球磨機(jī)的關(guān)鍵部件,它承受筒體,磨料,礦漿等產(chǎn)生的靜負(fù)荷及轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中磨料拋落,瀉落產(chǎn)生的動(dòng)負(fù)荷并伴有給料過(guò)程中的沖擊負(fù)荷,處于低速、重載,連續(xù)運(yùn)行狀態(tài),軸瓦情況的好壞,直接影響球磨機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)率,產(chǎn)品成本和能耗,球磨機(jī)的滑動(dòng)軸瓦,直徑大而長(zhǎng)度短,采用巴氏合金澆鑄,一直沿用多年,但滑動(dòng)軸瓦球磨機(jī)因其本身結(jié)構(gòu)的限制,在使用過(guò)程中也出現(xiàn)了一些問(wèn)題。
1、存在的問(wèn)題
(1)滑動(dòng)軸瓦與軸頸直接接觸,運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)兩者相對(duì)滑動(dòng),摩擦系數(shù)較大,摩擦阻力矩大,對(duì)電機(jī),軸瓦,大小齒輪均產(chǎn)生沖擊,影響其使用壽命,且能耗高。
(2)密封效果差,由于工作環(huán)境惡劣,礦漿易進(jìn)入,造成軸瓦磨損過(guò)快。
(3)滑動(dòng)軸瓦采用稀油潤(rùn)滑,用油量大,跑冒滴漏嚴(yán)重,惡化操作環(huán)境;因斷油或管路堵塞,造成潤(rùn)滑不良,軸瓦和軸頸的摩擦變?yōu)楦赡Σ?,溫度急劇升高,發(fā)生“燒瓦”情況。
(4)一到夏季,因廠房?jī)?nèi)溫度較高,再加上摩擦產(chǎn)生熱量,球磨機(jī)軸瓦溫度經(jīng)常達(dá)到10℃,需停機(jī)降溫12h,嚴(yán)重影響磨機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)率,降低磨機(jī)產(chǎn)量。
(5)檢修周期長(zhǎng),備件成本高,一旦發(fā)生“燒瓦”或更換軸瓦和進(jìn)出料端蓋時(shí),需對(duì)軸瓦及軸頸進(jìn)行刮研,費(fèi)時(shí)費(fèi)力。
2、改造方案
2.1、方案一
將普通滑動(dòng)軸瓦改為液體動(dòng)靜壓軸承,該軸承是在液體動(dòng)壓軸承和液體靜壓軸承的基礎(chǔ)上研究成功的,主要工作過(guò)程:
(1)球磨機(jī)啟動(dòng)和停車時(shí),使用靜壓軸承,供油系統(tǒng)的高壓油泵向油囊提供壓力油,高壓頂起回轉(zhuǎn)部,以使軸瓦與軸頸之間充填較厚的油膜,將軸瓦與軸頸兩個(gè)摩擦表面分離。
(2)球磨機(jī)啟動(dòng)后,自動(dòng)轉(zhuǎn)換成動(dòng)壓軸承、動(dòng)壓潤(rùn)滑,形成動(dòng)壓油膜。
2.2、方案二
采用特制大型雙列調(diào)心滾柱軸承取代原滑動(dòng)軸瓦,大大減少摩擦阻力矩,從而降低磨機(jī)功率,同時(shí)摩擦產(chǎn)生的熱量少,軸承溫升少;滾動(dòng)軸承與端蓋中空軸的固定方式為熱裝(過(guò)盈配合)。可靠性較好;從軸向和徑向強(qiáng)化主軸承密封,兩側(cè)各有1道密封;滾動(dòng)軸承的潤(rùn)滑,只需定期添加少量干油即可,可采用人工加油或干油泵加油,省去了繁瑣的稀油潤(rùn)滑系統(tǒng)。
3、方案比較確定
礦方多方面調(diào)研和組織專家論證,發(fā)現(xiàn):
(1)方案一,這種軸承具有一定的先進(jìn)性,但因本身結(jié)構(gòu)的限制,仍存在一些不足,體現(xiàn)在:①結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,它沒(méi)有定型產(chǎn)品,需專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì),對(duì)加工精度要求較高,如表面粗糙度、內(nèi)孔和外圓的圓度及圓柱度、尺寸精度等,如果加工精度不夠或液壓系統(tǒng)出現(xiàn)故障,導(dǎo)致油膜不能形成,變?yōu)槠胀ɑ瑒?dòng)軸承,這樣“燒瓦”的事故就不可避免;②存在兩套供油系統(tǒng),工作過(guò)程需轉(zhuǎn)換,增加故障產(chǎn)生的機(jī)率;③液壓系統(tǒng)較復(fù)雜,液壓站的油泵功率大,故障率高,它必須有兩個(gè)復(fù)雜而可靠的獨(dú)立液壓系統(tǒng),并要及時(shí)維護(hù)和監(jiān)測(cè);④對(duì)維護(hù)工人的技術(shù)素質(zhì)要求相應(yīng)較高;⑤耗油量大,存在斷油、漏油隱患;⑥一次性投資較大。
(2)方案二,總體效果較好,表現(xiàn)在:①由于主軸承部結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化及潤(rùn)滑系統(tǒng)的改變,徹底根除傳統(tǒng)球磨機(jī)存在的“燒瓦”隱患;②摩擦阻力矩小,節(jié)能降耗;③滾動(dòng)主軸承啟動(dòng)和運(yùn)行工作過(guò)程單一,故障率低,提高設(shè)備運(yùn)行率,簡(jiǎn)化操作維護(hù);④運(yùn)行成本和改造費(fèi)用低;⑤我國(guó)軸承工業(yè)制造能力滿足配套要求,軸承性能得到保障;⑥改善作業(yè)環(huán)境,實(shí)現(xiàn)文明生產(chǎn)。
經(jīng)比較,該礦山?jīng)Q定采用第二種方案。
4、技術(shù)改造具體實(shí)施方案
該礦委托我公司進(jìn)行MQG2736球磨機(jī)主軸承改造的設(shè)計(jì)和各部件的制造與裝配,具體實(shí)施方案如下:
(1)根據(jù)礦方提供圖紙和工藝參數(shù),球磨機(jī)主軸承部分改造不改變?cè)C(jī)(裝配、安裝、地腳)尺寸,不改變工藝參數(shù),不改變土建基礎(chǔ),計(jì)算主軸承的靜負(fù)荷和動(dòng)負(fù)荷,計(jì)算軸承處由于筒體負(fù)荷變形產(chǎn)生的偏轉(zhuǎn)角;
(2)確定進(jìn)出料端蓋中空軸軸頸尺寸,按負(fù)荷要求,進(jìn)行滾動(dòng)主軸承的設(shè)計(jì);
(3)進(jìn)行滾動(dòng)軸承座、軸承蓋和密封結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)及制作;
(4)廠內(nèi)裝配:將按負(fù)荷要求設(shè)計(jì)制做的大型滾動(dòng)軸承裝于進(jìn)出料端蓋中空軸軸頸處,將軸承安裝在軸承座內(nèi),同時(shí)安裝密封結(jié)構(gòu);
(5)現(xiàn)場(chǎng)組裝:將與主軸承部連在一起的進(jìn)出料端蓋與筒體連接,將兩軸承座置于滑動(dòng)軸瓦磨機(jī)底座上,工作2天;
(6)安裝齒輪,調(diào)整嚙合間隙,固定軸承座地腳螺栓,工作1天。
(7)安裝干油潤(rùn)滑泵和管線,進(jìn)行磨機(jī)試運(yùn)行。
5、改造效果
該礦4臺(tái)MQG2736球磨機(jī)的主軸承均已改造,經(jīng)多年運(yùn)行,均達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),改造是成功的,具有以下優(yōu)點(diǎn):
(1)改動(dòng)量小,投資省,安裝方便;
(2)啟動(dòng)性能好,啟動(dòng)時(shí)間短,啟動(dòng)電流減小20%,降低啟動(dòng)時(shí)的沖擊,延長(zhǎng)了軸承,齒輪及電機(jī)的使用壽命;
(3)功耗降低,每臺(tái)球磨機(jī)綜合節(jié)電10%左右;
(4)設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),故障率低,徹底消除球磨機(jī)“燒瓦”的困擾,提高設(shè)備運(yùn)行率5%~15%,年增加效益10~15萬(wàn)元/臺(tái);
(5)降低操作勞動(dòng)強(qiáng)度,維護(hù)簡(jiǎn)單方便,年可節(jié)約維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元/臺(tái),滾動(dòng)主軸承潤(rùn)滑采用潤(rùn)滑脂,取消稀油潤(rùn)滑站,并防止因漏油,斷油引發(fā)的設(shè)備事故,年節(jié)約潤(rùn)滑成本3萬(wàn)元/臺(tái)。
(6)滾動(dòng)主軸承密封安全可靠,內(nèi)部的潤(rùn)滑脂不泄漏,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)礦漿等異物進(jìn)入主軸承,年潤(rùn)滑脂耗量?jī)H300kg/臺(tái);
(7)經(jīng)檢測(cè),滾動(dòng)主軸承磨損量均在設(shè)計(jì)許可范圍內(nèi),主軸承正常使用壽命可以達(dá)到10a;
(8)滾動(dòng)主軸承運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的熱量少,溫升低,即便在炎熱的夏季也不需用水冷卻,可年節(jié)約成本0.8萬(wàn)元/臺(tái);
(9)徹底解決了跑冒滴漏現(xiàn)象,工作環(huán)境得到改善。
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