JJF-4浮選機(jī)在稀土選礦生產(chǎn)中的應(yīng)用
19世紀(jì)末期,泡沫浮選開始在選礦生產(chǎn)中應(yīng)用,目前世界90%的有色金屬礦物回收是采用浮選法。機(jī)械攪拌式浮選機(jī)作為實(shí)現(xiàn)礦物浮選的關(guān)鍵性設(shè)備,發(fā)展最高,在國內(nèi)外的浮選生產(chǎn)中大量使用?,F(xiàn)應(yīng)用于包鋼稀選廠一車間稀土浮選的JJF-4型浮選機(jī),屬于機(jī)械攪拌式浮選機(jī),單槽容積4m3。是目前選別氟碳鈰礦—獨(dú)居石混合稀土精礦的最大設(shè)備,主產(chǎn)品位50%~60%的稀土精礦。由于該機(jī)具有優(yōu)越的性能,為我國稀土工業(yè)和浮選設(shè)備趕超世界水平作出了貢獻(xiàn)。
1、構(gòu)造特點(diǎn)
1.1、構(gòu)造和原理
JJF-4型浮選機(jī)主要由槽體、葉輪、定子、分散罩、假底、導(dǎo)流管、豎筒組成。葉輪旋轉(zhuǎn)在豎筒和導(dǎo)流管內(nèi)產(chǎn)生渦流,形成負(fù)壓,將空氣從豎筒吸入,在葉輪和定子區(qū)內(nèi)經(jīng)導(dǎo)流管吸進(jìn)的礦漿混合。該礦漿與空氣混合流由葉輪形成切向方向運(yùn)動,再經(jīng)定子的作用轉(zhuǎn)換成徑向運(yùn)動,并均勻的分布浮選槽中,形成的礦化泡沫,升到泡沫區(qū),由刮板刮出成為泡沫產(chǎn)品。
1.2、特點(diǎn)
(1)葉輪高度大,葉片面積大,安裝深度淺,在不增加功率消耗的情況下,能保證自吸足夠的空氣又具有足夠的攪拌力。
(2)槽底上面沒有假底和導(dǎo)流管裝置,促使槽內(nèi)礦漿按固定的流動方式進(jìn)行大循環(huán),這就保證了礦漿多次通過充氣區(qū),增加了選擇機(jī)會,有利于礦粒懸浮。
(3)葉輪周圍速度低,葉輪與定子之間間隙大,可減少葉輪與定子的磨損,亦可降低定子的消耗。
2、應(yīng)用情況
JJF-4型浮選機(jī)在稀選廠一車間使用多年,設(shè)備性能穩(wěn)定可靠,但該機(jī)在使用過程中也存在一些問題,在多年使用過程中,該廠通過不斷改進(jìn)和完善。目前浮選機(jī)在50%~60%品位稀土精礦生產(chǎn)中起到很好作用。
2.1、改進(jìn)后的浮選工藝流程
給礦為包鋼選礦廠強(qiáng)磁中礦,經(jīng)φ50m大井濃縮后送浮選。其主要礦物是氟碳鈰、獨(dú)居石、鐵礦物、螢石、云母等,其特點(diǎn)是稀土元素種類多,成份復(fù)雜,粒度分析見表1。可以看出稀土礦物主要集中在45μm以下,尤其20μm以下粒級占61.96%,說明中礦粒度過細(xì),礦泥含量高,要想取得合格稀土精礦,浮選前必須強(qiáng)化φ50m大井脫泥效果。
該車間原流程為一粗三精浮選工藝流程,隨著包鋼選礦廠給礦性質(zhì)發(fā)生變化,特別是磨礦粒度的變細(xì),不能適應(yīng)生產(chǎn)要求。于是經(jīng)過流程考察分析,三精礦漿濃度不能保證,浮選機(jī)效能沒有,于是進(jìn)行了工藝流程的優(yōu)化,取消了三精浮選流程,這樣稀土精礦品位就能達(dá)到生產(chǎn)要求。原粗選采用三次粗選(15臺JJF-4浮選機(jī)),工藝較為復(fù)雜,維修較為困難。為使流程進(jìn)一步規(guī)范化,進(jìn)行了流程考察及對比試驗(yàn),根據(jù)考察結(jié)果,在不影響其浮選指標(biāo)的前提下,將粗選三段流程改為二段流程,精選不變。新工藝采用二段粗選作業(yè)省掉一道粗選作業(yè)(5臺JJF-4浮選機(jī)),即可得到合格稀土精礦,新工藝流程見圖1。
采用“一粗二精”浮選新工藝,不僅提高了稀土精礦回收率,而且降低單耗,每年可節(jié)約電費(fèi)及備品費(fèi)等近百萬元,改進(jìn)前后主要技術(shù)指標(biāo)對比列于表2。
由表2結(jié)果可以看出,改進(jìn)后,稀土精礦品位提高0.12%,回收率提高0.33%。
2.2、改善加藥系統(tǒng)
原工藝采用虹吸加藥方式,沒有標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量工具,操作人員只能憑經(jīng)驗(yàn)加減藥量,既浪費(fèi)藥劑又容易造成浮選的波動。新工藝采用“無源流量自動調(diào)節(jié)裝置”進(jìn)行加藥,控制了藥劑用量,保證恒量給藥,保證了浮選條件,減少了浮選的波動。
使用“無源流量自動調(diào)節(jié)裝置”改變了粗放的傳統(tǒng)稀選廠生產(chǎn)模式,加藥量得到有效控制,使稀選廠生產(chǎn)邁上新臺階。
2.3、防腐耐磨處理
(1)在各類箱、槽、礦漿輸送管道及浮選機(jī)上采用耐磨材料。JJF-4型浮選機(jī)槽體內(nèi)壁長時間受礦粒沖刷,藥劑氧化腐蝕,易造成礦漿跑、冒、滴、漏現(xiàn)象,造成金屬流失。精選槽體焊補(bǔ)過程中,為防止工藝中斷,其余設(shè)備還要正常運(yùn)轉(zhuǎn),水電等動力能源都要發(fā)生無效損耗,卻生產(chǎn)不出產(chǎn)品,直接影響到浮選機(jī)的生產(chǎn)效率。在槽體內(nèi)壁做防腐耐磨處理,增加一層特殊防護(hù)層,使槽體的使用壽命延長3倍。易損件分散罩破損后刮到泡沫槽,進(jìn)入到頭槽浮選機(jī)吸漿管,對頭槽浮選機(jī)的吸漿作用影響較大。高分子復(fù)合材料分散罩取代原橡膠分散罩,減輕了浮選機(jī)零部件的磨損。浮選機(jī)泡沫槽內(nèi)壁氧化鐵皮脫落,易造成泡沫流槽堵塞跑槽,使精礦流失,采用新材料泡沫槽,很好的解決了問題。
(2)原南北系統(tǒng)浮選機(jī)輔助設(shè)備攪拌槽尺寸為φ3m×3m,攪拌器大,配置22kw電機(jī),其中攪拌槽(1#,2#)內(nèi)低壓蒸汽管蒸汽給礦漿加溫,低壓蒸汽溫度僅有100℃,蒸汽耗用量大,加熱效率低?,F(xiàn)在采用中壓蒸汽,出口溫度達(dá)300℃以上,蒸汽用量可節(jié)省一半。由于中壓蒸汽壓力大,能起到一定程度的充氣作用,可以防止攪拌槽壓礦。將攪拌槽(1#,2#)改為φ2.5m×2.5m,槽內(nèi)壁加1層2cm厚的耐磨材料,采用較小攪拌器,配置7.5kw電機(jī),同樣起到給礦漿加溫及攪拌作用。
采用耐磨材料,即便在原材料漲價,能源單價翻倍上漲等不利條件下,單位生產(chǎn)成本依然降低了120元。
3、結(jié)束語
通過JJF-4型浮選機(jī)在飲鋼稀土稀選廠稀土選礦的表明,該浮選機(jī)的技術(shù)性能達(dá)到了國內(nèi)外先進(jìn)水平,JJF-4浮選機(jī)的技術(shù)性能達(dá)到了國內(nèi)外先進(jìn)水平,JJF-4浮選機(jī)完全能滿足白云鄂博礦石性質(zhì)和稀土浮選的要求,在降低能耗,減少維護(hù)和備品備件費(fèi)用,提高和保證稀土浮選工藝技術(shù)指標(biāo)方面有獨(dú)特的優(yōu)勢。
相關(guān)設(shè)備:浮選機(jī)、BSK浮選機(jī)、充氣機(jī)械攪拌浮選機(jī)。